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摘要:为了提高高炉鼓风机运行质量稳定并延长检修周期、减少检修费用,我们对制约鼓风机运行的润滑系统常见故障进行分析。文章利用新材料、新方法在主油泵等部件维修上进行实践,形成一套检修方案,有效地保障了鼓风机运行质量,满足了目前高炉定修计划要求。
高炉鼓风机由于其在高炉炼铁生产中的特殊作用,其运行稳定和合理检修周期要求很高。安钢两座400m3高炉目前要求定修周期为三个月一检修,所用鼓风机为一台D1300离心鼓风机。以往检修周期为3个月,基本上是高炉定修后倒换一次风机。为适应高炉检修的不确定因素,要求风机在超过高炉两次定修周期时亦能安全平稳运行,就要对鼓风机的检修周期和检修质量进行控制。分析制约风机长周期安全运行因素,主要集中在其润滑系统常见故障上。
1安钢高炉鼓风机润滑系统简介
鼓风机润滑系统供油方式有两种。其一是两台电动油泵,一开一备,联锁互备;其二是一台电动油泵、一台风机自带主油泵,风机正常运行时由主油泵供油,开、停风机机组时使用电动油泵,主油泵故障后电动油泵可联锁启动供油。第二种供油方式由于供油平稳、节能,且不受低压电影响,只要控制好故障发生,合理安排检修周期,能有可观效益。安钢高炉鼓风机采用第二种供油方式。
鼓风机润滑系统原理图如图1所示。
D1300鼓风机润滑系统的主要技术参数如下:
油站容积:4.5m3;
输出流量:315L/min;
输出油压:0.2MPa;
冷油器耗水量:32.4L/h;
介质:L-TSA46汽轮机油。
2常见故障原因分析
2.1主油泵十字滑块失效
主油泵是鼓风机自带供油设备,其与风机增速箱大齿轮轴相连,采用十字滑块联轴器,相当于鼓风机主电机直接传动,转速达到2985r/min。失效表现形式为因过度磨损,造成主油泵连接脱落,失去动力,供油停止。如电动油泵未能及时联锁启动,整个鼓风机各轴瓦将因缺油而烧毁。
图2是十字滑块联轴器,部件1为主油泵半接手,部件2为十字滑块,部件3为增速箱大齿轮轴。图中用圆圈标记处为磨损部位。
从以往检修下线的十字滑块磨损现象分析来看,过度磨损的原因有以下几点:
①十字滑块备件本身存在形位公差偏大,形成偏磨,一侧十字传动块磨损到一定程度而突然断裂,另一侧磨损较轻。
②增速箱大齿轮轴磨损后补焊材料强度不够,达不到应有的磨损周期,使十字滑块从其凹槽中脱出,而十字传动块磨损轻微。
③由于转速快,周期性摩擦产生的热量散发慢,联轴器的传动块结合面处发生胶合现象,结合面撕裂,正常磨损周期缩短。
2.2冷油器失效
冷油器在风机润滑系统的作用是冷却润滑油。通过风机轴系各轴瓦和齿轮的润滑油,不仅起到对摩擦部件润滑作用,而且将其产生的大部分热量带到油箱,以保证轴系各瓦处在安全的温度范围内。热的润滑油再次进入润滑循环时,需进行必要的冷却。冷油器有两个独立的腔体,分别通入被冷却介质——润滑油,冷却介质——水,两种介质由采用紫铜管的热交换元件隔开,进行热量交换,使得润滑油冷却,示意图如图3所示。
冷油器失效、故障形式主要有以下几方面:
①热交换元件——紫铜管,破裂或涨口松动。冷却水进入润滑油会造成油品变质,润滑作用下降,轴瓦烧毁;润滑油进入冷却水会油位降低,也会造成润滑不良、轴瓦抱死的事故。
②冷油器堵塞。由于安钢老区高炉风机采用高炉循环水作为冷却介质,泥沙含量多,水路又是通过直径较小的一组铜管,长时间使用易使铜管内壁结垢,或将进水口堵塞。过水量的减少直接影响冷却效果,这种堵塞发展趋势很快,造成瓦温升高机组故障停机。
3故障的处理及对策
3.1主油泵十字滑块失效对策
针对十字滑块失效的几种原因,我们在检修过程中采取相应解决方法。
①严把备件质量,消除因备件形位公差超标而引发的过量磨损,杜绝传动块在风机运行中突然断裂造成的突发事故。
②更换修补大齿轮轴焊接材料。修补大齿轮轴磨损凹槽最早使用普通焊条,由于焊接材料与母材结合不好,修补处会发生整体掉块现象;后采用不锈钢焊条,在实际使用过程中,我们发现这种焊接材料虽有韧性不掉块,但不耐磨,达不到延长使用周期的目的。现在我们采用的修补方法是,先用不锈钢焊条焊接打底,保持其韧性,再用高强度506焊条敷面,增加接触面的耐磨度,以延长其正常磨损周期。
③增设润滑管道,降低联轴器处的温度。十字滑块联轴器在此处的转速高达2985r/min,即使形位公差合格备件,也会处在高频率的摩擦之中,产生热量,散热不良和金属之间的干摩擦会使金属出现胶合现象,加速联轴器的磨损。从增速箱进油口处开孔,用¢8的铜管将润滑油引至主油泵、十字滑块联轴器处,保证了十字滑块与半接手这个滑动摩擦副在高速运动过程中的冷却、润滑;检修时在半接手、十字滑块空心处填塞二硫化钼润滑脂。二硫化钼润滑脂的主要用于高温、高压、高转速、高负荷的机械工作状态,当风机高速旋转时,缓慢渗入接触面,可延长设备寿命。
3.2冷油器失效对策
由于热交换元件——紫铜管破裂或涨口松动会引发油品变质或机组缺油,造成突发故障,对风机危害严重,而水路堵塞有一个发展过程,通过特殊手段可延缓其发展速度。我们选择不同处理方式对待。
①严格备件上线前的打压试验。冷油器备件进库和上线按要求进行两次不低于正常使用压力1.5倍的打压试验,必须保证30min保压期内没有渗水现象;风机机组正常运转时注意定期检查冷却水中是否含有油花,或机组油箱不明原因的油位升高,发现油、水互渗征兆要及时进行倒机处理,防止故障扩大。
②冷油器堵塞分为两种,一是油路,主要是油泥和油脂乳化物,二是水路,主要是泥沙和大颗粒杂物。
油路我们采取定期滤油和清洗油箱隔网,保证润滑油的清洁,周期为6个月进行一次;水路我们采用定期反冲方法,将冷油器进、出水口倒置,将淤积于进水口处、管壁上的泥沙杂物冲掉,排出水循环系统,以保证冷油器正常的过水量,保持冷却效果,周期一般定为每月进行一次。
通过采取以上措施,D1000离心鼓风机的安全运行周期延长,而且降低了备件损耗。2009年以来未发生过因润滑系统故障造成的生产事故。部分风机运行周期对比见表1。
4结语
安钢400m2高炉使用的D1300离心鼓风机,润滑系统常见故障经采用新检修方案后,达到了延长检修周期、降低备件消耗、适应高炉定修计划的目的。但是我们对鼓风机润滑系统要有足够的重视,除了常见故障处理之外,还要经常性定期检查电动油泵的联锁启动和高位油箱是否正常,避免因鼓风机润滑系统突发故障引起的风机损坏事故。
参考文献:
[1]裴永红.2500m3高炉鼓风机风量波动原因分析[J].冶金动力,2012,(1).
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